学术论文

      碳酸盐岩储层压井液漏失影响因素研究

      Factors Affecting Loss of Kill Mud Used in Carbonate Rock Reservoirs

      摘要:
      长庆碳酸盐岩气藏裂缝及孔洞较为发育,层间差异明显,非均质程度较严重,压裂改造后的储层裂缝更为复杂,此类气藏处于开发后期的气井在开展压井修井作业时,常规压井液漏失量大,漏失主要影响因素不清楚.围绕典型井的地质参数、生产数据,采用沃伦-茹特双渗模型,通过拟合产水量、产气量和地层平均压力修正模型,5种因素的数值模拟结果表明,井筒液柱正压差、压井液黏度和裂缝渗透率是影响压井液漏失最敏感的因素,但可控因素为液柱正压差和裂缝渗透率.适当增加压井液黏度和降低液柱正压差可较好控制漏失,但采取高黏度压井液会造成泵送困难,且易产生吸附滞留损害,增加黏度的另一个极端就是增加黏弹性(弹性),一方面可增加压井液往地层的渗流阻力,此外也可以有效承压.根据研究结果,提出了以弹性凝胶为方向的长庆碳酸盐岩暂堵压井液研究思路.
      作者: 朱方辉 [1] 李明星 [1] 贺炳成 [2] 刘伟 [1] 李琼玮 [1]
      Author: ZHU Fanghui [1] LI Mingxing [1] HE Bingcheng [2] LIU Wei [1] LI Qiongwei [1]
      作者单位: 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710018;中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院,西安710018 中国石油长庆油田分公司第十采油厂,甘肃庆阳,745100
      刊 名: 钻井液与完井液 ISTICPKU
      年,卷(期): 2019, 36(4)
      分类号: TE37
      在线出版日期: 2019年9月5日
      基金项目: 中国石油天然气股份有限公司长庆油田5000万吨持续高效稳产关键技术研究与应用课题11